拿到pcb样板后,进行焊接时,发现一些问题。第一点就是前文提到的,二极管和三极管的极性错误,三极管封装的引脚布局也需要进行改变;第二点,很明显可以发现一些元器件的丝印错误,如晶振PCB封装,1/2W电阻PCB封装,可变电阻PCB封装,按键封装;第三点就是各元器件之间具体太近,在焊接时不方面,显得很杂乱无章;第四点,没有采用割板V-CUT方式制图PCB,使得最后出了两块板,本可以一块搞定,增加了不必要的费用。四、焊接与调试电子部品和PCB制板均是在淘宝上购买的,电子元器件主要有电阻、电容、二极管、三极管、色环电感、工字电感、晶振和2pin插头,另外还有9V电池,6V电池等。具体见下图。
图11 电子元器件分类
图12 焊接后实物图至此,所有的工作才算完成了一半,呜呜,真的发现做电路真的太是功夫活了。上电后,没有任何反应,而且接收板的一个三极管热的烫手,于是第二天拿到公司进行调试,测量了多次,发现三极管有问题,于是第一反应是三极管的管脚是不是有问题,找三极管的规格书,然后再看电路图,发现真的错了,发射极和基极颠倒错误,然后就将四个三极管逐一调整管脚位置,而后再测引脚电压时,发现二极管的极性也是错误,然后逐一调整;至此,用示波器测晶振两端的波形,仍然没有,这时怀疑检波器的电感不匹配,经计算需要一个2.29uH的电感,这个电感应该是手动制作的,而且是可调的,由于没有相关期间,漆包线和螺纹磁棒,所以只能去淘宝买了个2.3uH电感,等了一周电感终于过来了,赶紧迫不及待的焊接上,测晶振两端的波形,还是没有,但是测电阻R102两端终于有了波形,激动的不行,波形如下图13所示。然后又测量了天线的波形,均正常,至此发射板的调试结束。
图13 电阻R102两端的波形调试接收板时,面临的问题是检波电路中,不会制作可调电感器件,这个器件是电报器正常工作的关键。五、总结经过这次电报器DIY的试做,收获很多,如熟悉了整个开发制作的顺序流程、选择器件的方法、遇到问题及解决问题的思路。但仍有遗憾,就是可调电感器件该如何制作,希望广大网友可以给与技术支持。如何相关问题得到解决,我还想进行第二遍试做。
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